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氨氮超標?你應該知道這些!

2022-11-26 10:51:02 admin
一、硝化反應影響因素

1、污泥負荷F/M和泥齡SRT

生物硝化屬低負荷工藝,F(xiàn)/M一般都在0.15 kgBOD/(kgMLVSS·d)以下。負荷越低,硝化進行得越充分,NH3-N向NO3—-N轉(zhuǎn)化的效率就越高。有時為了使出水NH3-N非常低,甚至采用F/M為0.05kgBOD/(kgMLVSS·d)的超低負荷。

與低負荷相對應,生物硝化系統(tǒng)的泥齡SRT一般較長,這主要是因為硝化細菌增殖速度較慢,世代期長,如果不保證足夠長的SRT,硝化細菌就培養(yǎng)不起來,也就得不到硝化效果。實際運行中,SRT控制在多少,取決于溫度等因素。但一般情況下,要得到理想的硝化效果,SRT至少應在15d以上。

2、回流比R與水力停留時間T

生物硝化系統(tǒng)的回流比一般較傳統(tǒng)活性污泥工藝大。這主要是因為生物硝化系統(tǒng)的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸鹽,如果回流比太小,活性污泥在二沉池的停留時間就較長,容易產(chǎn)生反硝化,導致污泥上浮。

生物硝化系統(tǒng)曝氣池的水力停留時間Ta一般也較傳統(tǒng)活性污泥工藝長,至少應在8h之上。這主要是因為硝化速率較有機污染物的去除速率低得多,因而需要更長的反應時間。

3、溶解氧DO

硝化工藝混合液的DO應控制在2.0 mg/L,一般在2.0~3.0 mg/L之間。當DO小于2.0 mg/L時,硝化將受到抑制;當DO小于1.0 mg/L時,硝化將受到完全抑制并趨于停止。生物硝化系統(tǒng)需維持高濃度DO,其原因是多方面的。首先,硝化細菌為專性好氧菌,無氧時即停止生命活動,不像分解有機物的細菌那樣,大多數(shù)為兼性菌。其次,硝化細菌的攝氧速率較分解有機物的細菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化細菌將“爭奪”不到所需要的氧。另外,絕大多數(shù)硝化細菌包埋在污泥絮體內(nèi),只有保持混合液中較高的溶解氧濃度,才能將溶解“擠入”絮體內(nèi),便于硝化菌攝取。

一般情況下,將每克NH3-N轉(zhuǎn)化成NO3-N約需氧4.57g,對于典型的城市污水,生物硝化系統(tǒng)的實際供氧量一般較傳統(tǒng)活性污泥工藝高50%以上,具體取決于進水中的TKN濃度。

4、硝化速率

生物硝化系統(tǒng)一個專門的工藝參數(shù)是硝化速率,系指單位重量的活性污泥每天轉(zhuǎn)化的氨氮量,一般用NR表示,單位一般為gNH3-N/(gMLVSS·d)。NR值的大小取決于活性污泥中硝化細菌所占的比例,溫度等很多因素,典型值為0.02 gNH3-N/(gMLVSS·d),即每克活性污泥每天大約能將0.02 gNH3-N轉(zhuǎn)化成NO3—-N。

5、BOD5/TKN對硝化的影響

TKN系指水中有機氮與氨氮之和。入流污水中BOD5與TKN之比是影響硝化效果的一個重要因素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌所占的比例越小,硝化速率NR也就越小,在同樣運行條件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。典型城市污水的BOD5/TKN大約為5-6,此時活性污泥中硝化細菌的比例約為5%;如果污水的BOD5/TKN增至9,則硝化菌比例將降至3%;如果BOD5/TKN減至3,則硝化細菌的比例可高達9%。其次,BOD5/TKN變小時,由于硝化細菌比例增大,部分會脫離污泥絮體而處于游離狀態(tài),在二沉池內(nèi)不易沉淀,導致出水混濁。綜上所述,BOD5/TKN太小時,雖硝化效率提高,但出水清澈度下降;而BOD5/TKN太大時,雖清澈度提高,但硝化效率下降。因而,對某一生物硝化系統(tǒng)來說,存在一個最佳BOD5/TKN值。很多處理廠的運行實踐發(fā)現(xiàn),BOD5/TKN值最佳范圍為2~3。

6、 pH和堿度對硝化的影響

硝化細菌對pH反應很敏感,在PH為8~9的范圍內(nèi),其生物活性最強,當PH<6.0或>9.6時,硝化菌的生物活性將受到抑制并趨于停止。在生物硝化系統(tǒng)中,應盡量控制混合液的pH大于7.0,當pH<7.0時,硝化速率將明顯下降。當pH<6.5時,則必須向污水中加堿。

混合液pH下降的原因可能有兩個,一是進水中有強酸排入,導致入流污水pH降低,因而混合液的pH也隨之降低。如果無強酸排入,正常的城市污水應該是偏堿性的,即pH一般都大于7.0,此時混合液的pH則主要取決于入流污水中堿度的大小。由硝化反應方程可看出,隨著NH3-N被轉(zhuǎn)化成NO3-N,會產(chǎn)生出部分礦化酸度H+,這部分酸度將消耗部分堿度,每克NH3-N轉(zhuǎn)化為NO3-N約消耗7.14g堿度(以CaCO3計)。因而當污水中的堿度不足而TKN負荷又較高時,便會耗盡污水中的堿度,使混合液pH降低至7.0以下,使硝化速率降低或受到抑制。

7、有毒物質(zhì)對硝化的影響

某些重金屬離子、絡合陰離子、氰化物以及一些有機物質(zhì)會干擾或破壞硝化細菌的正常生理活動。當這些物質(zhì)在污水中的濃度較高,便會抑制生物硝化的正常運行。例如,當鉛離子大于0.5mg/L、酚大于5.6mg/L、硫脲大于0.076mg/L時,硝化均會受到抑制。有趣的是,當NH3-N濃度大于200mg/L時,也會對硝化過程產(chǎn)生抑制,但城市污水中一般不會有如此高的NH3-N濃度。
 

8、溫度對硝化的影響

硝化細菌對溫度的變化也很敏感。在5~35℃的范圍內(nèi),硝化細菌能進行正常的生理代謝活動,并隨溫度的升高,生物活性增大。在30℃左右,其生物活性增至最大,而在低于5℃時,其生理活動趨于停止。在生物硝化系統(tǒng)的運行管理中,當污水溫度在16℃之上時,采用8~10d的泥齡即可;但當溫度低于10℃時,應將泥齡SRT增至12~20d。

 

PART.2

 

二、實際操作中導致硝化系統(tǒng)失調(diào)的案例

1、有機物導致的氨氮超標

運營過CN比小于3的高氨氮污水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。當時投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導致曝氣池泡沫很多,出水COD,氨氮飆升,系統(tǒng)崩潰。

分析:大量碳源進入A池,反硝化利用不了,進入曝氣池,因為底物充足,異養(yǎng)菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化細菌是自養(yǎng)菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優(yōu)勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。

解決辦法:

1、立即停止進水進行悶爆、內(nèi)外回流連續(xù)開啟

2、停止壓泥保證污泥濃度

3、如果有機物已經(jīng)引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫

2、內(nèi)回流導致的氨氮超標

目前遇到的內(nèi)回流導致的氨氮超標有兩方面原因:內(nèi)回流泵有電氣故障(現(xiàn)場跳停仍有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內(nèi)回流泵未試正反轉(zhuǎn),現(xiàn)場為反轉(zhuǎn)狀態(tài))。

分析:內(nèi)回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中只有少量外回流攜帶的硝態(tài)氮,總體成厭氧環(huán)境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。

解決辦法:

內(nèi)回流的問題很好發(fā)現(xiàn),可以通過數(shù)據(jù)及趨勢來判斷是否是內(nèi)回流導致的問題:初期O池出口硝態(tài)氮升高,A池硝態(tài)氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分三種情況:

1、及時發(fā)現(xiàn)問題,檢修內(nèi)回流泵就可以了

2、內(nèi)回流已經(jīng)導致氨氮升高,檢修內(nèi)回流泵,停止或者減少進水進行悶爆

3、硝化系統(tǒng)已經(jīng)崩潰,停止進水悶爆,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統(tǒng)的生化污泥,加快系統(tǒng)恢復。

3、PH過低導致的氨氮超標

目前遇到的PH過低導致的氨氮超標有三種情況:

1,內(nèi)回流太大或者內(nèi)回流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉堿度的一半,所以因為缺氧環(huán)境的破壞導致堿度產(chǎn)生減少,PH降低,低于硝化細菌適宜的PH之后 硝化反應受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但是從來沒從這方面找原因。

2,進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產(chǎn)生的堿度少,導致的PH下降。

3,進水堿度降低導致的PH連續(xù)下降。

分析:PH降低導致的氨氮超標,實際中發(fā)生的概率比較低,因為PH的連續(xù)下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調(diào)節(jié)PH了

解決辦法:

1,PH過低這種問題其實很簡單,就是發(fā)現(xiàn)PH連續(xù)下降就要開始投加堿來維持PH,然后再通過分析去查找原因。

2,如果PH過低已經(jīng)導致了系統(tǒng)的崩潰,目前筆者接觸過PH在5.8~6的時候,硝化系統(tǒng)還沒有崩潰的情況,但是及時將PH補充上來,首先要把系統(tǒng)的PH補充上來,然后悶爆或者投加同類型的污泥。

PART.3

 

三、DO過低導致的氨氮超標

運營過的污水是高硬度的廢水,特別容易結(jié)垢,開始曝氣使用微孔爆氣器,運行一段時間曝氣頭就會堵塞,導致DO一直提不上來導致氨氮升高。分析:原因很簡單,曝氣的作用是充氧和攪拌,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應是有氧代謝,需要保證曝氣池溶氧適宜的環(huán)境下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。

解決辦法:

1、更換曝氣頭,如果硬度低操作問題導致的堵塞可以考慮這種方法

2、改造成大孔曝氣器(氧利用率過低,風機余量大和不差錢的企業(yè)可以考慮)或者射流曝氣器(只能用監(jiān)測池出水來進行充當動力流體,尤其是硬度高的污水,切記?。?/strong>

PART.4

 

四、泥齡導致的氨氮超標

目前遇到過兩種情況:

1、壓泥過多,導致氨氮升高。

2、污泥回流不均衡,兩側(cè)系統(tǒng)污泥回流相差過大,導致污泥回流少的一側(cè)氨氮升高。

分析:壓泥過多和污泥回流過少都會導致污泥的泥齡降低,因為細菌都有世代期,SRT低于世代期,會導致該細菌無法在系統(tǒng)中聚集,形成不了優(yōu)勢菌種,所以對應的代謝物無法去除。一般泥齡是細菌世代期的3-4倍。

解決辦法:

1、減少進水或者悶爆

2、投加同類型污泥(一般情況下1,2一塊用效果更好)

3、如果是污泥回流不均衡導致的問題,把問題系列的減少進水或者悶爆、保證正常系列運行的情況下將部分污泥回流到問題系列

PART.5

 

五、氨氮沖擊導致的氨氮超標

這種情況一般是工業(yè)污水或者有工業(yè)污水進入生活污水管網(wǎng)的系統(tǒng)才能遇到,之前遇到的情況是上游汽提塔控制溫度降低,導致來水氨氮突然升高,脫氮系統(tǒng)崩潰,出水氨氮超標,污水處理現(xiàn)場氨味特別濃(曝氣會有部分游離氨逸出)。

分析:氨氮沖擊目前還沒有明確的解釋,筆者分析氨氮沖擊是因為水中游離氨(FA)過高導致的,雖然FA(游離氨)對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)影響比較弱,但是當FA(游離氨)濃度在10~150mg/L時就開始對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)產(chǎn)生抑制作用,而游離氨(FA)對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)影響更敏感,游離氨(FA)在0.1~60mg/L時對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)就起到的抑制作用,眾所周知,硝化反應是亞硝酸菌和硝酸菌共同完成的,對亞硝酸菌的抑制直接就可以導致硝化系統(tǒng)的崩潰。

解決辦法:

保證PH的情況下,下面三種方法同時進行效果更好更快

1、降低系統(tǒng)內(nèi)氨氮濃度

2、投加同類型污泥

3、悶爆

PART.6

 

六、溫度過低導致的氨氮超標

這種情況多發(fā)生在北方無保溫或加熱的污水處理廠,因為水溫低于硝化細菌的適宜溫度,而且MLSS沒有為了冬季代謝緩慢而提高,導致的氨氮去除率下降。

分析:細菌對溫度的要求比人類低,但是也是有底線的,尤其是自養(yǎng)型的硝化細菌,工業(yè)污水這種情況比較少,因為工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水溫度不會因為環(huán)境溫度的變化波動很大,但是生活污水水溫基本上是受環(huán)境溫度來控制的,冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低于細菌代謝需要的溫度,使得細菌休眠,硝化系統(tǒng)異常。

解決辦法:

1、設計階段把池體做成地埋式的(小型的污水處理比較適合)

2、提前提高污泥負荷

3、進水加熱,如果有勻質(zhì)調(diào)節(jié)池,可以在池內(nèi)加熱,這樣波動比較小,如果是直接進水可以用電加熱或者蒸汽換熱或混合來提高水溫,這個需要比較精確的溫控來控制進水溫度的波動。

4、曝氣加熱,比較小眾,目前還沒遇到過,其實空氣壓縮鼓風時溫度已經(jīng)升高了,如果曝氣管可以承受,可以考慮加熱壓縮空氣來提高生化池溫度。


  水質(zhì)檢測  
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